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矿井水分盐结晶零排放项目案例

作者:易水环保网 发表时间:2022-03-18 09:25:00 来源:水处理

 某矿井水项目设计处理量3000m3/h,年运行时间8000小时,按“整体设计、两期建设”实施,蒸发结晶和分盐系统按照设计规模产盐量的50%能力建设,其余50%高浓盐水进行综合利用。

 01设计进水水质如下

 

 02设计产水水质

 设计产水水质满足《地表水环境质量标准GB3838-2002》表1三类水质(非湖、库)和表2水质指标要求,同时TDS小于500mg/L,硫酸盐小于250mg/L。

 

 03副产工业盐

 副产硫酸钠达到《GB/T 6009-2014工业无水硫酸钠》中Ⅱ类合格品标准,主要指标:硫酸钠含量≥97%(wt),含水率≤1%。

 04工艺流程

 

 本项目的工艺设计重点:

 (1)铁、锰的去除。

 (2)溶解性总固体的去除。

 (3)结垢的控制。

 05工艺流程介绍

 根据本项目的水质特点和自然气候状况,采用三级膜浓缩:

 1)一级膜浓缩采用“中空纤维超滤预处理+BWRO”工艺,通过投加阻垢剂控制结垢;

 2)二级膜浓缩采用“药剂软化+管式微滤+BWRO”工艺;

 3)三级膜浓缩采用“药剂软化+管式微滤+离子交换+加酸曝气吹脱+DTRO”工艺。

 三级膜浓缩产水经配水系统均匀混合后,到成品水池。

 4)蒸发结晶系统

 当地的电费按0.8元/kwH,0.25MPa生蒸汽费用按70元/T。对比分析后采用三效逆流蒸发结晶工艺。

 矿井水为Na--SO4型水质,氯化物质量占比不足1/20,分离Na2SO4结晶盐后,再分离NaCl并不经济,因此少量氯化钠与杂盐一起结晶分离,最终杂盐产率<10%,按要求处置。

 预处理单元

 预处理的目的是调节井下避峰就谷排水,去除水中铁、锰离子、悬浮物胶体等,设计采用“调节曝气+V型滤池”的处理工艺。

 主要参数:

 曝气调节池停留时间:2小时,2格并联;

 V型滤池设计滤速8m/h,9格并联。

 

 超滤系统

 采用中空纤维超滤,分为12组并联运行,单组产水量270m3/h,错流过滤,回收率95%。

 

 一级反渗透系统

 采用一级两段,段间增压,设计整体回收率70%,分为6组并联运行,单组进水量500m3/h,脱盐率>98.5%,工作压力1.2MPa。

 

 管式微滤除硬系统

 采用药剂软化+管式微滤。药剂软化采用两级,先除硅再除硬,反应时间1.5小时;

 管式微滤系统设计回收率98%,分为18组并联运行,单组处理量50m3/h。

 

 二级反渗透系统

 采用一级三段,二段进水通过段间增压泵增压,三段进水通过能量回收装置增压,设计整体回收率80%,分为2组并联运行,单组处理量450m3/h,脱盐率>98.5%,工作压力3.5MPa。

 

 高倍浓缩系统:

 三级浓缩预处理:采用药剂软化+管式微滤+离子交换+加酸曝气吹脱。

 1)药剂软化采用两级,先除硅再除硬;

 2)管式微滤系统设计回收率98%,运行压力0.3MPa,分为4组并联运行,单组处理量45m3/h;

 3)离子交换采用螯合树脂,3用1备,单套处理量60m3/h;

 4)加酸曝气吹脱,兼做DTRO的进水调节池。

 DTRO系统

 采用一级两段,设计整体回收率50~55%,分为6组并联运行,单组处理量30m3/h,脱盐率>95%,工作压力9MPa。

 

 蒸发结晶系统

 一期进水45t/h,产硫酸钠4.897t/h,杂盐0.4t/h;二期进水45t/h,产硫酸钠4.897t/h,杂盐0.4t/h。

 

 

 产品盐达到:《GB/T 6009-2014工业无水硫酸钠》中Ⅱ类合格品标准,主要指标:硫酸钠含量≥97%(wt),含水率≤1%,并成功对外销售。


矿井水分盐结晶零排放项目案例
某矿井水项目设计处理量3000m3/h,年运行时间8000小时,按“整体设计、两期建设”实施,蒸发结晶和分盐系统按照设计规模产盐量的50%能力建设,其余50%高浓盐水进行综合利用。
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